日韩乱一区-欧美黄色小视频-深夜视频免费在线观看-在线亚洲天堂|www.youlewanju.com

13703980008

公告:
我們是磷生鐵生產廠家,提供節能磷鐵球、磷生鐵、普通磷鐵、高碳磷鐵、低鈦磷鐵、硅鐵等產品批發,了解磷生鐵價格可聯系我們。
?

產品中心Products

冶金產品優選供應商
咨詢熱線
全國免費咨詢熱線

13703980008

?

推薦閱讀Recommend

新聞資訊
您所在的位置:

高爐低硅冶煉

日期:2018-08-17 17:44 人氣:
         摘要: 針對高爐實施低硅煉鐵工藝后因鐵水黏度低、流動性強致使主鐵溝部位侵蝕加快、沖刷加劇的問題,以電熔致密剛玉、電熔白剛玉粉、碳化硅、α-Al2O3微粉、β-Si3N4粉、炭素、純鋁酸鈣水泥、SiO2微粉及高效復合減水劑等制備了鐵溝澆注料,研究了15~8 mm 的大顆粒電熔致密剛玉的加入量( 外加質量分數分別為5%、10%、15%) 和β-Si3N4粉的加入量( 質量分數分別為2%、4%、6%) 對澆注料性能的影響。結果表明: 將主溝澆注料分為外加10%(w) 15 ~ 8 mm 的電熔致密剛玉的鐵線澆注料和引入6% (w) β-Si3N4的渣線澆注料,并適當調整主溝坡度,在內蒙某1080 m3 低硅煉鐵的高爐鐵溝上應用后表明,大大改善了主鐵溝渣鐵線部位侵蝕加快、沖刷加劇的問題,一次性通鐵量由10 萬t 提升至15 萬t。
 
        高爐進行低硅冶煉,可以降低焦比,提高產量,改善生鐵品質,從而改善技術經濟指標[1]。鐵水硅含量的降低還可以提高鐵水流動性,減輕爐前工人勞動強度; 同時,轉爐使用低硅鐵水進行煉鋼生產,可以減少熔劑和氧氣的消耗,減少渣量,縮短吹煉時間,還可以改善脫磷的效果。可見,采用低硅冶煉會給煉鐵和煉鋼帶來很好的經濟效益,具有提高鐵水品質,節能減排,簡化工序等優點,但同時對煉鐵系統用耐火材料提出了更為苛刻的要求。
 
        通過現場取樣分析,鐵渣的化學組成(w) 為: CaO40. 17%,SiO2 31. 5%,Al2O3 16. 08%,MgO 9. 92%,Fe2O3 0. 75%,TiO2 0. 81%,S 0. 75%,MnO 0. 40%。從鐵渣XRD 分析可知,渣中含有大量的鈣黃長石等低熔點物質,加快對工作襯的破壞。此外,隨著低硅冶煉后硅含量降低,鐵水全鐵量上升,黏度降低,流動性變強,在出鐵時鐵水的沖刷性和滲透性變強。倘若工作襯形成縫隙,極易滲鐵,導致鐵溝用耐火材料的使用壽命直線下降,也容易出現漏鐵事故。因此,有必要改進低硅煉鐵工藝條件下鐵溝用耐火材料的性能。
 
 
1試驗
        試驗用主要原料有: w( Al2O3) ≥98%的電熔致密剛玉( 粒度分別為15 ~ 8、8 ~ 5、5 ~ 3、3 ~ 1 和≤1 mm) ,w( Al2O3) ≥98. 5% 的電熔白剛玉粉( 粒度≤0. 088 mm) ,w( SiC) ≥98%的碳化硅( 粒度分別為≤1和≤0. 088 mm) ,w( Al2O3) ≥98. 5% 的α-Al2O3微粉,w( Si3N4) ≥90%的≤5 μm 的β-Si3N4粉,炭素,純鋁酸鈣水泥,SiO2微粉及高效復合減水劑等。
 
        試驗配方如表1 所示。其中,4#試樣是改進前主溝材料的配方,1#、2#、3# 試樣是為了改善鐵線材料抗沖刷性能而設計的配方,5#、6#、7#試樣是為了改善渣線材料抗渣性能而設計的配方。
        按表1 中的配方稱量、攪拌、振動成型為40 mm ×40 mm ×160 mm 的試樣后,在相對濕度< 75% 的環境下養護24 h,脫模后自然養護24 h,試樣經110 ℃烘干24 h 后,再經1 450 ℃保溫3 h 熱處理后檢測試樣的各項性能指標。
 
        根據GB /T 601 檢測試樣的化學組成,根據YB /T5200—1993 測定試樣的體積密度,根據GB /T 5072—2008 采用微機控制全自動壓力試驗機測定試樣的常溫耐壓強度,根據GB /T 5988—2007 測定試樣的線變化,根據GB /T 3002—2004 測定試樣的高溫抗折強度,根據YB /T 2206. 2—1998 測定試樣的抗熱震性能。
 
        抗渣性: 采用動態回轉抗渣法,將110 ℃ 烘干24 h的6 塊如圖1 所示尺寸的試樣,組成一個斷面呈多邊形的試驗鑲板,作為回轉爐的內襯,并在試樣和金屬爐殼之間砌筑一層鎂砂作為隔熱材料。加入現場取回的渣樣,采用燃氣+ 氧氣的方式進行加熱,經1 450 ℃保溫5 h 后停止試驗。結束后,將被侵蝕試樣沿縱向從中間切開,然后測量試樣切面的侵蝕深度,測量點選擇從試樣臨近燒嘴側10 mm 開始,每隔30 mm 測量1 個點,計算最大侵蝕深度和平均侵蝕深度。